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行業(yè)資訊

SCR脫硝系統問(wèn)題診斷及原因分析

發(fā)表時(shí)間:2018-11-05

萬(wàn)純SCR脫硝系統


SCR脫硝系統使用過(guò)程中,業(yè)主們難免遇到一些問(wèn)題,例如:出口斷面NOx分布不均;煙氣流場(chǎng)不均;催化劑磨損、堵塞、中毒等;氨逃逸升高、脫硝效率降低;CEMS數據代表性差;還原劑耗量升高;空預器結垢堵塞等。本文把目前燃煤電廠(chǎng)脫硝裝置運行中出現的典型問(wèn)題加以歸納總結,通過(guò)性能試驗深入分析原因,并提出改進(jìn)的措施和相關(guān)建議。


1. 出口斷面NOx分布不均


1.1 CEMS數據分析


江蘇省目前脫硝CEMS在線(xiàn)聯(lián)網(wǎng)大機組135臺, 2017年4月我們對所有聯(lián)網(wǎng)大機組脫硝出口和煙囪入口處CEMS顯示NOx小時(shí)平均濃度(6%氧量折算后)進(jìn)行了統計數據,分析的結果見(jiàn)下表:


1.jpg


從表1 可以看出,接近一半的燃煤機組脫硝出口和煙囪入口的NOx濃度差值的值高于15 mg/m3,兩處的NOx濃度值不一致的情況很?chē)乐?,且普遍存在煙囪入口NOx濃度高于脫硝出口NOx濃度的現象。一方面是由于CEMS單點(diǎn)取樣方式導致取樣數據有限,不具有代表性;另一方面是脫硝出口NOx濃度場(chǎng)分布不均非常普遍,CEMS很難采集到理想的數據。


1.2 典型案例分析


某典型的1000MW超超臨界機組加裝了煙氣脫硝系統,改造完后脫硝系統運行正常,NOx排放濃度滿(mǎn)足環(huán)保排放標準要求,但機組脫硝出口處CEMS顯示的NOx濃度值一直低于煙囪入口處CEMS顯示的NOx濃度值,影響脫硝改造正常的驗收工作,電廠(chǎng)懷疑可能是脫硝出口NOx濃度分布不均造成的這一現象,于是委托我們對該機組脫硝系統進(jìn)行了相關(guān)的性能試驗。


機組負荷穩定在900MW及脫硝系統正常運行的條件下,我們用網(wǎng)格法對脫硝系統A、B反應器出口的NOx濃度進(jìn)行了試驗,橫向選取了7個(gè)測孔(偶數測孔),每個(gè)測孔縱向深度依次選取5個(gè)測點(diǎn),測試儀器為紅外煙氣分析儀,采樣槍長(cháng)5m,脫硝出口CEMS采樣槍長(cháng)1.5m,具體試驗結果如下圖。


2.jpg


從圖1、圖2可以看出,脫硝系統A、B反應器出口均存在NOx濃度分布不均勻現象,煙道橫截面由北向南NOx濃度逐漸降低,南側(靠近省煤器側)NOx濃度遠低于北側(遠離省煤器側)。CEMS測點(diǎn)正好位于南側,從而導致CEMS顯示值低于脫硝出口實(shí)際NOx排放濃度,即煙囪入口處的CEMS顯示值(煙囪入口CEMS測點(diǎn)處NOx濃度場(chǎng)分布較為均勻)。


3.jpg


反應器A側出口NOx實(shí)測平均濃度為48.4 mg/m3,反應器B側出口NOx實(shí)測平均濃度為53.3 mg/m3,從表2可以看出,CEMS監測的數據分別為14.4 mg/m3和20.2 mg/m3,遠低于煙囪入口NOx濃度42.6 mg/m3。


1.3 原因分析及建議


反應器入口煙氣流速分布不均勻,煙氣速度高的區域單位時(shí)間通過(guò)的煙氣量過(guò)大,影響催化還原反應,脫硝效率降低,導致NOx的排放濃度升高,反之,煙氣流速低的區域NOx排放濃度較低。該脫硝系統反應器入口設置有導流葉片、整流格柵,以保證煙氣在進(jìn)入先進(jìn)層催化劑時(shí)氣流分布均勻,但是由于在安裝的過(guò)程中可能存在尺寸和位置的偏差,容易造成反應器遠離省煤器端煙氣流速較高,靠近省煤器端煙氣流速較低,從測試的數據也可以看出,遠離省煤器端NOx濃度遠高于靠近省煤器端NOx濃度,由北向南NOx濃度逐漸降低,所以我們判斷是反應器入口的煙氣流速不均勻而造成的脫硝出口NOx濃度分布不均。


建議對機組脫硝系統重新進(jìn)行流場(chǎng)模擬計算,在機組停修時(shí),對脫硝系統入口煙氣導流擋板進(jìn)行調整和修正,從而保證煙氣在進(jìn)入先進(jìn)層催化劑時(shí)氣流分布均勻;每間隔一段時(shí)間對脫硝系統進(jìn)行噴氨優(yōu)化調整試驗,使脫硝系統出口斷面NOx排放濃度分布均勻,減少因局部噴氨量過(guò)高造成氨逃逸量高的現象;在脫硝系統出口煙道適當增加CEMS監測點(diǎn)位,使得CEMS監測的數據更具有代表性,為電廠(chǎng)運行人員提供準確的參考依據。


2. 脫硝催化劑磨損


2.1典型案例


某330MW燃煤發(fā)電機組,鍋爐為亞臨界自然循環(huán)汽包鍋爐,單爐膛P型露天布置,脫硝系統采取SCR工藝,設置兩臺SCR反應器,采用高灰型工藝布置(即反應器布置在鍋爐省煤器與空預器之間),采用獨立支撐結構。催化劑裝填采用2+1形式,先裝2層,預留1層,在鍋爐燃料用設計燃料煤種高負荷時(shí)脫硝裝置的效率80%(入口NOx 濃度≤400 mg/Nm3)。脫硝裝置不設煙氣旁路,設有聲波吹灰裝置。


機組停機檢修時(shí),發(fā)現局部催化劑嚴重磨損、磨穿,部分催化劑堵塞嚴重,脫硝入口積灰嚴重,煙氣導流擋板脫落等情況。


2.2 原因分析及建議


1. 催化劑制造、運輸及安裝過(guò)程受損。一方面脫硝催化劑機械強度等質(zhì)量指標受工藝、生產(chǎn)線(xiàn)及整體技術(shù)水平影響很大,如果催化劑廠(chǎng)家生產(chǎn)出的催化劑機械強度等指標不滿(mǎn)足設計要求,或質(zhì)量不達標,就會(huì )造成催化劑安裝運行后出現磨損、穿透的現象;另一方面催化劑本身的機械強度不高,在運輸、吊裝、轉運、安裝等過(guò)程中易受到擠壓、撞擊,從而造成催化劑機械強度的受損,也會(huì )導致上述現象的發(fā)生。


2. 反應器煙氣流場(chǎng)分布不均。由于脫硝入口煙氣導流擋板脫落,引起脫硝先進(jìn)層催化劑處煙氣流場(chǎng)分布不均,導致局部煙氣流速過(guò)高或過(guò)低,煙氣流速對催化劑磨、堵塞損影響較大,流速高的地方催化劑磨損嚴重,甚至被磨穿透;煙氣流速低的地方,催化劑堵塞明顯,引起局部催化劑失效,并顯著(zhù)提高未堵塞區域煙氣流速。


3. 煙塵含量影響。SCR脫硝系統布置于高塵區,煙塵含量、粒徑對催化劑的磨損均有較大影響,機組燃燒煤種灰分高于脫硝系統的設計值,或磨煤機運行工況不佳,均會(huì )加速催化劑的磨損,減少催化劑的使用壽命。



4. 聲波吹灰器影響。聲波吹灰器通過(guò)振動(dòng)讓附著(zhù)在催化劑上的煙塵脫落,煙塵脫落后被煙氣帶走。聲波吹灰器的優(yōu)點(diǎn)主要是對催化劑損傷較小,缺點(diǎn)是吹灰效果相較于蒸汽吹灰器差。聲波吹灰器在機組初始投運時(shí),運行效果較好,但運行一段時(shí)間后,催化劑各部位積灰情況存在差異,聲波吹灰器吹灰效果的減弱,會(huì )加劇局部催化劑堵塞,導致催化劑未堵塞區域煙氣流速加快,使該區域催化劑沖刷、磨損嚴重。


通過(guò)以上分析,建議機組停修期間需要及時(shí)對脫硝入口煙氣導流擋板重新設計、安裝,避免入口無(wú)煙氣導流擋板造成局部煙氣流速過(guò)高或者過(guò)低,導致催化劑的磨損或堵塞,影響脫硝出口NOx排放濃度及氨逃逸量;脫硝催化劑運行一段時(shí)間后,其催化活性和機械強度均存在一定程度的降低,需要定期對每層催化劑取樣進(jìn)行鑒定分析,判斷其機械強度是否滿(mǎn)足使用要求,如果催化劑機械強度較低,磨損嚴重,就需要及時(shí)更換新催化劑,以保證脫硝系統的正常安全運行。


3. 噴氨量偏差大


3.1典型案例


某電廠(chǎng)600MW超超臨界2號燃煤發(fā)電機組,鍋爐型號為HG-1792/26.15-YM1,脫硝系統采用SCR工藝,催化劑裝填采用2+1形式,裝2層,預留1層。2號機組按照計劃進(jìn)行停修,停機之前,2號機組SCR脫硝系統運行穩定,脫硝系統A、B反應器的脫硝效率和噴氨量均基本接近。當2號機組停機檢修結束重新啟動(dòng)后,脫硝系統正常投運,但脫硝系統B反應器噴氨量與機組大修前相比,高出一倍以上,且居高不下,B反應器供氨調閥開(kāi)度已接近全開(kāi),B反應器出口NOx濃度高于A(yíng)反應器,B反應器脫硝效率遠低于A(yíng)反應器。A反應器脫硝效率和噴氨量在機組大修前、后接近,無(wú)明顯變化。


3.2原因分析


3.2.1催化劑差壓分析


根據現場(chǎng)實(shí)測數據和查看機組運行數據,得知脫硝系統A、B反應器差壓都出現不同程度的下降,下降幅度約100~150Pa,因為檢修人員在機組檢修期間對堵塞的催化劑進(jìn)行了清灰,造成大修后脫硝系統差壓下降,并對A、B反應器各層催化劑進(jìn)行檢查未發(fā)現明顯磨損、穿透現象,基本排除B反應器催化劑大面積堵塞或穿透而引起B反應器脫硝效率的降低。


3.2.2 脫硝效率分析


為進(jìn)一步分析造成B反應器噴氨量偏高的原因,對2號機組脫硝系統入口、先進(jìn)層催化劑出口、脫硝系統出口NOx濃度進(jìn)行現場(chǎng)測試。測試數據如下表:


4.jpg


從現場(chǎng)實(shí)測的數據可以看出,A、B反應器入口NOx濃度接近,相差約30 mg/Nm3,不足以導致B反應器噴氨量高于A(yíng)反應器噴氨量2倍多,從而排除B反應器入口NOx濃度遠高于A(yíng)反應器而造成的噴氨量差異大;從B反應器先進(jìn)層催化劑出口NOx濃度、脫硝出口NOx濃度及脫硝效率可以看出,B反應器催化劑未發(fā)生明顯的性能下降或失效,從而排除由于催化劑性能下降或失效而造成B反應器噴氨量偏高的情況。


3.2.3 氨氣流量裝置分析


在測試期間,對氨氣流量測量裝置進(jìn)行檢查分析。該測量裝置為孔板流量計,在脫硝投運狀態(tài),檢查氨氣差壓變送器,變送器顯示差壓值出現超量程情況,將變送器平衡閥打開(kāi)后差壓值仍較高,從而判斷應該是流量孔板發(fā)生堵塞,造成管道通流截面變小,導致孔板前后差壓測量值居高不下,也就造成噴氨流量值“虛高”的情況。流量孔板堵塞后,實(shí)際噴氨量減少,運行人員為了保證脫硝效率及控制脫硝出口NOx濃度不超標,噴氨調閥開(kāi)度相應增大,直到全開(kāi),就出現了B反應器噴氨量高于大修前2倍多的現場(chǎng)。


依據分析結果,檢修人員對B反應器噴氨管路的流量孔板進(jìn)行檢查,發(fā)現孔板處通流截面幾乎堵塞,供氨調閥位置也有堵塞現象,我們分析可能是供氨管道內殘留的雜質(zhì)和液氨結晶物造成堵塞。檢修人員將供氨管道堵塞部位清理后,重新投入B反應器脫硝系統運行,噴氨量大幅降低恢復到大修前水平,B側調節閥開(kāi)度和A側也基本一致,B反應器噴氨偏高問(wèn)題得到解決。


4. 結論


(1)SCR脫硝系統出口NOx濃度不均與現象普遍存在,造成該現象的原因很多,脫硝系統入口流場(chǎng)不均勻,噴氨量分配不均勻,催化劑局部堵塞或失活等均可導致該現象的發(fā)生,需要及時(shí)對脫硝入口流場(chǎng)進(jìn)行優(yōu)化設計,進(jìn)行噴氨優(yōu)化調平,減少局部的氨逃逸量,消除機組潛在運行風(fēng)險。


(2)脫硝系統供氨管道及閥門(mén)堵塞現象時(shí)常發(fā)生,一方面需要加強對供氨管道的日常吹掃和人工清堵,保證供氨管道的清潔通暢;另一方面,對入廠(chǎng)液氨的品質(zhì)要嚴格控制,純度要達到99.8%以上,品質(zhì)差的液氨含雜質(zhì)較多,易引起供氨管道的堵塞;較后,運行人員對供氨管道特別是焊接處要仔細檢查,查看是否存在破損或孔洞,如果供氨管道存在破損或孔洞的地方,液氨被空氣污染后形成氨基甲酸銨,對碳鋼產(chǎn)生劇烈的腐蝕,腐蝕產(chǎn)生的氧化鐵也容易堵塞管道。


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