隨著(zhù)全國各地環(huán)保政策的日趨嚴格,各類(lèi)新能源粉墨登場(chǎng),得到了廣泛應用,而各地區也依托當地的優(yōu)勢,在傳統能源的基礎上,大力開(kāi)發(fā)利用附屬資源,對于煤礦而言,低濃度瓦斯用來(lái)發(fā)電無(wú)疑是近年來(lái)新能源利用的熱門(mén)選擇,但NOX排放超標也是各礦業(yè)主不得不面對的環(huán)保課題。
以華北某煤礦為例,該電站裝機量為6臺500KW的燃氣發(fā)電機組為煤礦進(jìn)行持續發(fā)電使用,然而現場(chǎng)內燃機組NOx排放超標這一情況引起了各級領(lǐng)導的重視。于是業(yè)主找到了河北漢藍,針對該項目的NOX排放出具相應的解決方案。
河北漢藍接到用戶(hù)需求后,快速對現場(chǎng)進(jìn)行了測量并根據現場(chǎng)工況進(jìn)行了可行性布置設計,出具了瓦4斯/煤層氣發(fā)電機組尾氣脫硝方案,決定將6臺500KW發(fā)電機組匯總至主管道進(jìn)行脫硝處理,采用選擇性催化還原(SCR)脫硝工藝,即還原劑在催化劑的作用下,將氮氧化物NOX轉換成無(wú)害的氮氣(N2)和水(H2O)的集成脫硝系統。
因現場(chǎng)設計之初未給脫硝系統留出相應空間,以致現場(chǎng)可用空間十分緊張。河北漢藍設計人員通過(guò)現場(chǎng)測量以及同相關(guān)技術(shù)人員溝通后對方案進(jìn)行了相應調整,見(jiàn)縫插針地將脫硝系統進(jìn)行了鑲嵌式設計并加以固定,既滿(mǎn)足了脫硝系統布置又有效節省了現場(chǎng)占地空間。
另外,由于現場(chǎng)余熱鍋爐已安裝完畢,且余熱鍋爐僅冬季使用3-4個(gè)月,余熱鍋爐運行期間煙氣溫度低于200攝氏度,不運行時(shí)煙氣溫度則在500-550攝氏度,因此綜合余熱鍋爐的現場(chǎng)使用情況,以內燃機專(zhuān)用高溫脫硝催化劑為主進(jìn)行脫硝更為適宜。
同時(shí),為了保證噴入管道中熱解后的尿素溶液充分與煙氣混合,提高設備脫硝效率,我公司提供一套完整的尿素溶液噴射及混合系統,該系統確保尿素溶液與空氣混合物噴入煙道后,在較短的距離內使煙氣中的尿素溶液與NOx充分混合,且能極大限度地適應發(fā)電機組負荷的變化。
而作為重中之重的控制系統是整套瓦斯/煤層氣發(fā)電機組煙氣脫硝系統的操控靈魂,它通過(guò)對各種傳感器進(jìn)行控制和接受反饋信息,來(lái)對尿素溶液的噴射情況以及輔助系統進(jìn)行準確控制,對整套系統的運行起著(zhù)至關(guān)重要的作用。
為此,河北漢藍選取可編程控制器PLC作為脫硝系統的自動(dòng)控制裝置,通過(guò)世界先進(jìn)的尿素溶液匹配計算方式編成控制軟件,并將各種輔助控制集成編譯,具有體積小、組裝維護方便、可靠性高且抗干擾能力強等特點(diǎn),還可與上位機進(jìn)行通訊,便于遠程集中監測污染物排放數據;同時(shí)控制系統設有人機界面,可實(shí)時(shí)顯示脫硝狀態(tài)數據、煙溫狀態(tài)以及尿素用量等情況,并可對脫硝系統進(jìn)行遠程控制,還可對之前的數據進(jìn)行統計記錄,且支持遠程通信,集成管理。
正是由于有了上述方方面面的保障,該項目順利通過(guò)了驗收,NOX檢測結果為35PPM(約為57.12mg/Nm3),遠遠超出了NOX≤120mg/Nm3的預期要求,得以圓滿(mǎn)收關(guān),同時(shí)還收獲了客戶(hù)的認可與信賴(lài),為后續同類(lèi)項目的合作提供了良好的范例。
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